Produktionsoptimierung: Calima Energy schliesst Montney-Bohrtests erfolgreich und deutlich unter Budget ab

Produktionsoptimierung: Calima Energy schliesst Montney-Bohrtests erfolgreich und deutlich unter Budget ab

Der kanadische Öl- und Gasproduzent Calima Energy Limited (ASX: CE1, ISIN: AU000000CE10, WKN: A2DWL4) gibt bekannt, dass sein Montney-Test- und Bewertungsprogramm auf den Bohrlöchern Calima #2 und Calima #3 pünktlich abgeschlossen wurde – und zwar deutlich unter dem geplanten Budget. Basierend auf Feldschätzungen liegt die Budgetunterschreitung bei etwa 30% – auch dank des Verkaufs von Kondensat, das im Zuge der Test gewonnen wurde. Der erfolgreiche Re-Test der beiden Bohrlöcher wird dazu beitragen, den Erschließungsplan für Calimas 34.000 Acre großes Montney-Projekt zu perfektionieren.

Die Hauptziele des Testprogramms waren zum einen die Validierung der unternehmensinternen Typkurven, zum anderen die Bestimmung potenzieller Produktionsparameter, die den wirtschaftlichen Wert der Bohrungen maximieren sollen. Zudem wurde der Durchfluss der Bohrlöcher bei mehreren begrenzten Raten geprüft, um genau zu bestimmen, wie das Kondensat-Gas-Verhältnis (CGR) optimiert werden kann.

Überzeugende Testergebnisse

Die 24-Stunden-Spitzenkondensatrate von Calima #2 betrug 396 Barrel Öl pro Tag (bbl/d) bei einer Gasrate von 3,4 Millionen Kubikfuß pro Tag (mmcf/d), während die 24-Stunden-Spitzenkondensatrate von Calima #3 bei 21,7 bbl/d bei einer Rate von 4,9 mmcf/d Gas lag. Insgesamt wurden ca. 5.900 Barrel Kondensat produziert und verkauft. Die vollständige Analyse der Produktionsdaten wird für das zweite Quartal erwartet.

Die Gesamtkosten werden auf 2,0 Mio. AUD geschätzt – die Nettokosten nach Verrechnung mit dem Verkauf der ca. 5.900 Barrel Kondensat werden voraussichtlich ca. 1,4 bis 1,5 Mio. AUD betragen.

Jordan Kevol, Calima-CEO und Präsident, zeigt sich begeistert

"Unser Montney-Testprogramm war ein Riesenerfolg mit hervorragenden Kondensaterträgen aus unserer mittleren Montney-Bohrung Calima #2. Die Analyse der Produktionsdaten wird uns bei der Planung eines vollständigen Feldentwicklungsprogramms hilfreich sein. Die Kondensatverkäufe aus den Tests haben einen beträchtlichen Teil der Kosten ausgeglichen und einen realisierten Preis von WTI plus 4 $ pro Barrel für das saubere Kondensat erbracht. Dank der ausgezeichneten Planung und Ausführung sowohl durch unsere Büro- als auch durch unsere Feldmitarbeitenden konnte das Programm deutlich unter Budget abgeschlossen werden."

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Optimierung der Gas- und Kondensatraten verspricht Kapitalwerterhöhung

Da Kondensat der wertvollste Produktionsstrom ist (mit einem Preisaufschlag von ca. 4 $ gegenüber WTI), wird die Optimierung der Gas- und Kondensatraten den höchsten Kapitalwert pro Bohrung erzielen. Die Analyse der Bohrlochtests wird bei der Entwicklung von genauen IPR-Kurven (Inflow Performance Relationship), der Validierung von Typkurven und der Berechnung der maximalen potenziellen Gasdurchflussraten helfen. Es wurden Gas- und Flüssigkeitsproben unter Druck entnommen, die in Labortests zur Bestimmung der Druck-Volumen-Temperatur-Beziehungen (Pressure-Volume-Temperature = PVT) der Lagerstättenflüssigkeiten und zur Bestimmung der NGL-Volumina in der Gasphase verwendet werden sollen. NGLs (Propan, Butan und Pentan) sind ein zusätzlicher Wertstrom, der durch die Gasverarbeitung gewonnen wird, was zu einer zusätzlichen Flüssigkeitsgewinnung von 15 bis 25 bbls/mmcf führen kann.

Um die ohnehin für das Testprogramm anfallenden Fixkosten auszuschöpfen, hat Calima mit dem Bau der Pipeline-Durchfahrt begonnen, die den A-54-C-Block, in dem sich Calima #2 und #3 befinden, mit seiner Tommy-Lakes-Infrastruktur verbinden wird.